關(guān)鍵詞:球磨機(jī)廠家 眾所周知,當(dāng)前球磨機(jī)粉磨仍然是水泥粉磨的主要方式。水泥球磨機(jī)粉磨中的電耗和鋼球鋼鍛等金屬研磨體的磨損,占據(jù)著水泥粉磨成本的重要部分。近年來,一種優(yōu)質(zhì)耐磨的新型氧化鋁陶瓷研磨體順勢而生,這種新型研磨體的推出在業(yè)界也成為熱門話題,改變了長期以來水泥球磨機(jī)研磨體完全依靠金屬研磨材料的現(xiàn)狀。筆者經(jīng)過3年多的跟蹤和磨機(jī)調(diào)試,踐行了水泥粉磨能耗明顯降低、減少重金屬污染的節(jié)能環(huán)保目的。
陶瓷研磨體簡介
新型氧化鋁陶瓷研磨體目前通常指的是氧化鋁含量約為92%的高溫陶瓷燒結(jié)體,有球形(研磨球)和柱形(研磨鍛)以及球柱結(jié)合的膠囊型。這種氧化鋁陶瓷燒結(jié)體具有耐高溫、高硬度、耐磨損、耐腐蝕、低膨脹系數(shù)、高導(dǎo)熱性、質(zhì)量輕、脆性大等特性。其密度為3.6~3.8g/cm,莫氏硬度9級,洛氏硬度(HRA85-90), 耐磨損性能均大大優(yōu)于傳統(tǒng)鋼球。作為研磨介質(zhì),其高硬度、高耐磨性是應(yīng)有屬性;質(zhì)量輕是節(jié)能的前提,又是研磨效率相對偏低的原因;脆性大則是其突出的缺點(diǎn),即破損率大。
陶瓷研磨體的正確選用
作為生產(chǎn)廠家,要實(shí)實(shí)在在地在研發(fā)上下功夫,做到用過硬的產(chǎn)品質(zhì)量來說話,實(shí)事求是,誠信經(jīng)營,不要拿概念來炒作,不可以夸大使用效果,不要拿不同生產(chǎn)廠家、不同質(zhì)量的研磨體來裝填客戶的水泥磨機(jī)。通過多次、反復(fù)的破壞性試驗(yàn),筆者發(fā)現(xiàn):在研磨水泥物料的過程中,相同材質(zhì)、相同規(guī)格的陶瓷研磨體,壓制成型破損率低于滾制研磨體。
1.更換陶瓷研磨體前的考察和論證
不要見磨就裝,形成你裝我也裝、一哄而上的亂局。否則,會造成使用時破碎率很高的后果,無法達(dá)到水泥粉磨生產(chǎn)要求,給生產(chǎn)企業(yè)帶來產(chǎn)量損失,產(chǎn)生負(fù)面影響,致使水泥企業(yè)對陶瓷研磨體的使用效果產(chǎn)生質(zhì)疑。
任何一種產(chǎn)品都有其適應(yīng)范圍和要求,不是所有的水泥磨機(jī)都能更換陶瓷研磨體。有的磨機(jī)直接更換就行,有的磨機(jī)要經(jīng)過系統(tǒng)改造才能更換,有的就直接是不能更換。要有熟知水泥生產(chǎn)工藝的專業(yè)的工程技術(shù)人員,對生產(chǎn)工藝和粉磨技術(shù)參數(shù)有詳細(xì)的了解和分析,做到心中有數(shù),有的放矢。只有根據(jù)用戶實(shí)際磨機(jī)工況綜合優(yōu)化,合理技改與調(diào)整,方能達(dá)到對磨機(jī)臺時的影響較小,甚至沒有影響的理想效果。
2.磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝調(diào)整
要用好陶瓷研磨體還需要雙方相互溝通和理解。使用陶瓷研磨體后,磨機(jī)工況隨之發(fā)生改變,所以從磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)上要完全改變原來的操作模式,且整個調(diào)整過程是逐步進(jìn)行的,有一個調(diào)整周期,不能太心急,不可一蹴而就。
目前,大型水泥球磨機(jī)進(jìn)料口都采用了溜管加料方式。但往往由于磨機(jī)進(jìn)料落差大,在中心通風(fēng)的共同作用下(風(fēng)速20~25米/秒),使一倉進(jìn)料端形成一個0.5~1m的“空料區(qū)”,球多料少,研磨體沖擊襯板和相互碰撞的機(jī)率增多,做無用功,且加快了研磨體自身的消耗。改造后采用螺旋進(jìn)料方式,物料被強(qiáng)制推進(jìn)磨內(nèi),就不會出現(xiàn)這樣的“空料區(qū)”了。
要做好對水泥球磨機(jī)情況的考察工作,對原材料易磨性、粉磨主輔機(jī)設(shè)備、工藝流程、中控室運(yùn)行參數(shù)、成品品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行詳盡了解與掌握;要對磨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行標(biāo)定,包括臺時產(chǎn)量、輥壓機(jī)運(yùn)行、入磨物料粒度、磨內(nèi)物料流速、風(fēng)速、進(jìn)出口負(fù)壓、選粉機(jī)選粉效率和循環(huán)負(fù)荷率;要對磨機(jī)填充率、最大球徑和平均球徑進(jìn)行詳細(xì)測量;要對磨機(jī)襯板、隔倉板和出料篦板的形式進(jìn)行統(tǒng)計整理。通過以上工作,來確認(rèn)磨機(jī)系統(tǒng)是否適合使用新型氧化鋁陶瓷研磨體,不適合的磨機(jī)不要勉強(qiáng)試用。當(dāng)然,大多數(shù)磨機(jī)是適應(yīng)的。之后,根據(jù)物料篩余曲線變化數(shù)據(jù)進(jìn)行研磨體級配,確認(rèn)研磨體填充率和各級球徑的級配。目前,新型陶瓷研磨體主要適用于磨機(jī)尾倉,要做好和前倉級配的匹配。
采用輥壓機(jī)等磨前預(yù)粉碎設(shè)備的入磨物料粒度通常<3mm,甚至<1mm。由于入磨物料粒度減小,球磨機(jī)磨內(nèi)研磨體的平均球徑必然要隨之減小。一般來說,一倉最大球的球徑不要超過Φ50mm,合理的級配是讓進(jìn)入尾倉的顆粒能夠被新型研磨體充分研磨。而且,應(yīng)根據(jù)磨機(jī)的入磨顆粒粒度適時調(diào)整隔倉板位置,增大細(xì)磨倉長度。經(jīng)驗(yàn)證明,尾倉陶瓷研磨體應(yīng)該較金屬研磨體填充率提高3%~6%,最大球徑大一規(guī)格,裝載量是原來金屬研磨體的60%左右,要使更換后的研磨體的總表面積不能低于金屬研磨體,以保證足夠的研磨性能。加入新型陶瓷研磨體前,在倉內(nèi)鋪撒一部分水泥或者礦粉,作為一種開機(jī)緩沖。
水泥球磨機(jī)正常運(yùn)行后,要密切關(guān)注各系統(tǒng)參數(shù)的變化。主機(jī)電流、磨機(jī)進(jìn)出料口等處負(fù)壓、出磨氣體溫度等參數(shù)會出現(xiàn)較大幅度的變化,應(yīng)根據(jù)磨況變化及時進(jìn)行調(diào)整。粉磨設(shè)備的工藝參數(shù)應(yīng)與之前相適應(yīng)或者接近,確保磨機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。同時,崗位操作工盡快適應(yīng)新的粉磨工況,在穩(wěn)定水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)、質(zhì)量的前提下,節(jié)電降耗。因新型研磨體非金屬組織結(jié)構(gòu)特性,更換研磨體后靜電吸附減少或者消失,磨內(nèi)物料流速往往會加快甚至失控。由于物料在磨內(nèi)沒有足夠停留時間,物料得不到充分研磨,如果解決不好,會導(dǎo)致選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷加大,磨內(nèi)物料急劇增加,料球比失調(diào),出磨提升機(jī)電流上升,出磨成品率和成品提升機(jī)電流下降,反復(fù)惡性循環(huán),使磨機(jī)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,影響生產(chǎn)。
現(xiàn)場調(diào)試時,允許出現(xiàn)磨內(nèi)物料流速有所變化、選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷稍高、臺時產(chǎn)量波動的情況出現(xiàn),只要能夠穩(wěn)定磨機(jī)各參數(shù)和臺時產(chǎn)量,成品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到控制要求,就可以逐步調(diào)整和調(diào)試。經(jīng)過磨機(jī)系統(tǒng)調(diào)整后仍然有不可控制的情況,要與工廠設(shè)備管理人員進(jìn)行交流溝通,對磨內(nèi)活化襯板、隔倉篦板、出料篦板進(jìn)行改造,分析出現(xiàn)問題的原因,拿出切實(shí)可行的改造方案,以適應(yīng)磨況變化。
案例分析
四川省大型水泥生產(chǎn)集團(tuán)XCC二廠,現(xiàn)有日產(chǎn)2800噸新型干法生產(chǎn)線,配置Φ3.8×13m雙閉路磨機(jī)兩臺,主電機(jī)功率2800kW,研磨體設(shè)計裝載量187t ,主減速機(jī)JS140-A,磨機(jī)工作轉(zhuǎn)速n=16.6r/m,粉磨PO42.5水泥臺時產(chǎn)量130t。
因?yàn)樘沾裳心ンw質(zhì)量相對較輕,研磨能力有限,改造后為了加強(qiáng)球磨機(jī)一倉做功,在原來級配基礎(chǔ)上補(bǔ)加了3噸鋼球,增加了一倉破碎能力,而二倉陶瓷研磨體的裝載量比鋼球明顯減少了44噸。
開機(jī)運(yùn)行后,為了防止二倉物料流速加快,采取了穩(wěn)定輥壓機(jī)穩(wěn)流倉、磨內(nèi)低風(fēng)速操作的方法,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),出磨篩余和比表面積達(dá)到更換前的質(zhì)量要求,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。同時,根據(jù)出磨物料篩余變化,及時調(diào)整O-Sepa選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速和用風(fēng)量,提高了選粉效率。
從磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)可以看出,更換陶瓷研磨體后水泥球磨機(jī)主機(jī)電流下降明顯,下降43A,降幅在23%,磨機(jī)功率由原來的2620kW下降為2000kW,單位產(chǎn)品電耗降低20%以上。同時,水泥的顆粒分布更加合理,導(dǎo)致水泥快速水化小于3μm的顆粒減少1%,對水泥性能影響較大的3~32μm顆粒增加1%,對水泥后期強(qiáng)度的增進(jìn)有一定貢獻(xiàn)。雖然磨機(jī)臺時產(chǎn)量受到一定影響,但是降產(chǎn)幅度能控制在5%以內(nèi)。案例結(jié)果表明:
1.陶瓷研磨體質(zhì)量相對金屬研磨體較輕,水泥球磨機(jī)實(shí)際裝載量是金屬研磨體質(zhì)量的60%左右,填充率要比金屬研磨體高出5%~10%。
2.伴隨著球磨機(jī)尾倉裝載量的降低,主機(jī)電流下降明顯,一般在20%以上,噸水泥系統(tǒng)節(jié)電3~6kWh,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
3.使用陶瓷研磨體粉磨的水泥性能有所改善,3~32μm顆粒增加1%。
作者:朱文沛 林廷全 石效吉 劉登一
來源:中國建材報